相关文章
友情链接

径向变量柱塞泵系统无法达到正常工作压力故障及诊断排除

径向变量柱塞泵系统无法达到正常工作压力故障及诊断排除

①功用、结构及故障现象某建筑材料厂使用的液压系统以径向变量柱塞泵(德国博世公司)作为油源。图7-32为该泵的结构原理,星形的液压缸转子3装在配流轴4上,转子3产生的驱动转矩通过十字联轴器2传出,定子7不受其他横向作用力。位于转子3中的径向柱塞5,通过静压平衡的滑靴6紧贴着偏心行程定子7。柱塞5和滑靴球相连,并通过卡环锁定。两个挡环8将滑靴卡在行程定子上,泵转动时,它依靠离心力和液压力压在定子7上。当转子3转动时,由于行程定子7的偏心作用,柱塞5作往复运动,其行程为定子偏心距的2倍,改变偏心距即可改变泵的排量。由泵的结构可以看出,滑靴与定子为线接触,接触应力高,当配流轴受到径向不平衡液压力的作用时,易磨损,磨损后的间隙不能补偿,使泄漏加大,故泵的工作压力、容积效率和转速均比轴向柱塞泵低。

该泵在使用过程中,出现液压系统无法达到正常工作压力(要求工作压力高于25 MPa,并能调整压力使之逐渐降低,流量要求能自动调节),导致无法提起模具和满足使用要求。

②原因分析根据径向柱塞泵结构特点,认为很可能是由于滑靴与定子接触处为线接触,易产生磨损所致。通过拆检,果然发现滑靴与定子的贴合圆弧面磨损严重,圆弧面上的合金层已有磨痕,部分合金层已磨掉。定子内曲面的磨损程度稍轻,仅仅只有划痕。由于滑靴圆弧推力面大于活塞上的推力面,使其无法紧紧贴紧在定子内曲面上,故运动密封不严而造成内泄漏增大,致使液压系统无法建立起较高的压力。

③修复方案及效果根据上述分析,对滑靴圆弧面和定子内曲面进行了修复。

a.滑靴的修复滑靴的圆弧推力面上有一合金层,现已有磨损伤痕,针对这一情况,采用研磨的方法,利用定子的内圆弧面,用平面工装靠在研磨轨迹上,加800号研磨膏进。行研磨,研磨后将滑靴圆弧推力面贴紧在定子内曲面上。为了检验研磨后两面贴合情况,将煤油从滑靴上的通径口倒入,煤油不漏,证明其研磨效果较好,起到了密封作用。

b.定子的修复定子内曲面的磨损程度稍轻(只有划痕),采用金相砂纸轻轻砂去表面划痕,并将8个滑靴的圆弧推力面分别与其配研。滑靴的圆弧推力面不漏油即可。

零件修复完后进行装配,并将该泵接入实际使用的液压系统,运行良好,能够建立起较高的压力(最高可达35 MPa,工作压力可达28 MPa),模具能被轻松提起,之后压力逐步降低,流量增大到超过80 L/min,效率提高,完全符合工作要求。